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優秀工人主要事蹟

優秀工人主要事蹟

  在學習、工作乃至生活中,大家最不陌生的就是事蹟了吧,藉助事蹟可以很好地體現先進物件的先進思想、精神,以及特定的時代特徵。擬起事蹟來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的優秀工人主要事蹟,僅供參考,大家一起來看看吧。

  在xx選煤廠提起xxx,人們都會讚歎不已,這個長年累月耕耘在平凡崗位上的普通工人,憑著自己勤奮好學、刻苦鑽研的進取精神,走出了一條爭當技術型工人,用知識推動企業發展的道路。他常說的一句話就是“幹就幹最好,爭就爭第一”。

  20xx年10月,他從xx礦調入選煤廠,剛一開始被分到原煤車間當撿矸工,當時工作很辛苦,但他毫無怨言,服從領導,聽從指揮,哪裡需要哪裡去。在檢矸石過程中,他發現在搬大塊矸石時即使兩個人也比較費力,憑藉以前的工作經驗,再加上平時認真仔細的觀察,發現是由於皮帶過低造成的。於是就把自己的想法告訴了當時的`車間主任謝玉彥,謝主任大力支援。後來根據自己提出的改造方案,他親自動手去幹,其他人給予協助,加高皮帶架託輥抬高皮帶,再在抬矸石位置加兩組託輥。改造後原來碰見大矸石需要兩個人乾的活,現在一個人很輕鬆的就解決了,大大減輕了揀矸工的勞動量。由於工作表現突出,半年後他被調到機修班。

  剛進機修班不久,他就為車間解決了一個“老大難”問題。20xx年4月份,110、105原煤運輸皮帶一直跑偏,維護人員也沒有好的辦法,崗位工因勞動量加大怨聲載道,當時令車間領導也非常頭疼。有一次,當車間主任謝玉彥得知他在井下維護四大件時,就找他商量看有什麼好的解決辦法。他通過幾天的跟蹤觀察,發現造成皮帶跑偏的主要原因是110、105皮帶都是傾斜的,有時上面落煤不均勻可導致皮帶跑偏,還有就是底皮帶蹦點煤捲入滾筒裡面,造成滾筒的直徑發生了變化也容易出現跑偏。沒過多久,他就拿出瞭解決110、105皮帶跑偏的整改方案,謝主任比較支援。在沒有別人幫忙的情況下,他自己動手在110、105機尾滾筒前加防跑偏輪和防託板,獨立完成了這項工作。經過改造後,不僅解決了皮帶跑偏問題,同時降低了煤塵,給職工創造了一個安全舒適的工作環境。

  面對困難和挑戰,他從來沒有退縮過。20xx年7月份,原煤車間301b刮板機落煤點處鑄石板脫落,刮板一從上面過,就慢慢的漬煤,越積越多,引起飄鏈,經常出現斜鏈、掉鏈現象,直接影響原煤的提升。當時廠裡非常著急,要求原煤車間限期整改,作為當時已是機修班技術骨幹的他,主動替車間領匯出主意、想辦法。後來車間領導採取了他的的合理化建議,就是在鑄石板脫落處加廢託輥柱,把鋼板焊接在上面,跟周圍的鑄石板趁平,另外在機頭底鏈處加分煤器,把經過底鏈處的塊煤、矸石刮掉,不進入機鬥輪。當時天氣非常炎熱,再加上電焊火花的灼熱,他全身都溼透了,但作為參與整改的領頭人,他一直堅持到最後,圓滿完成了任務,從而解決了301b刮板機斜鏈、掉鏈的現象,受到了廠領導的表揚。

  在維護好裝置的同時,他比別人想到的更多。20xx年底,在檢修110機頭落煤點時,他發現有這樣一個弊端,落煤點下面是斗子,由於原煤直接砸在斗子西側的鋼板上,造成大量塊煤破碎,他感覺到很心疼,畢竟塊煤要比原煤貴得多。為了解決這個問題,他採取了在斗子里加上一個臺階,讓煤落到臺階上,不直接砸到落煤點鋼板處,叫它煤砸煤,透過緩衝直接滑落到301a皮帶上。原來斗子一般使用3、4個月就砸透了,需要重新進行焊補,這樣既減輕了原煤對斗子和301a皮帶的磨損又防止了塊煤破碎,為廠創造了可觀的經濟效益。

  在平時工作中,他深入鑽研電焊技術,他的一個“小發明”即用生鐵加合金焊法,解決了生產大問題。20xx年底,電工班在檢修配倉防破碎電機時不慎將端蓋一抓子砸掉,由於固定端蓋的螺絲只剩下兩個,電機端蓋固定不牢沒法使用。於是,電工班長趙升偉就問他能不能想法給焊上,結合自己的工作實踐,他突發奇想,用生鐵焊條合金進行焊接試試。先卸開端蓋,打磨成坡口,把銅絲纏在生鐵焊條上,銅融化以後跟鐵柔和在一塊,把生鐵與生鐵焊在一起,抗裂性增大了,在使用過程中發現端蓋焊接後效果非常好。如果採用常規的焊法,即使用生鐵焊條,不採取其他措施容易開裂,他說這種方法在書上也沒見過,是自己揣摩出來的。後來在焊接405電動滾筒支座、老跳汰機氣缸的鋼體時都採用了這種方法,避免了裝置對生產的影響。

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