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經濟科上半年工作總結

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  轉眼間,來公司已有半年多了。在這段時間裡,雖然沒有什麼成果,但也經歷了一段考驗和磨礪,非常感謝公司給我這麼一個鍛鍊的平臺,使我在工作中不斷的學習,不斷的進步,逐漸的把自己學到的東西與實際結合,明白了日後自己工作的意義。

  記得剛到公司,人事部的吳部長就簡單的介紹了公司的情況。然後把我們分配到景航新區,感覺自己很幸運,能在剛開始建設的新區和公司一起成長!來到公司上班,看到的同事都是同齡人,感受到了他們的活力和對工作的激情,對公司的發展前景更是看好!

  9月,是我們炙誠公司值得紀念的!在試生產了多種產品後,終於得到了客戶的認可,大家期盼已久的訂單終於有了,我們開始投入生產了。在準備生產的過程中,萬總和徐廠長總是給我們交代在生產過程中的注意事項,因為我們畢竟還沒有成批次的生產,以前也沒有相關鍛造的工作經驗,那麼熱的環境對我們這些人來說是個嚴峻的考驗。在公司領導和我師父武工的安排下我們順利的完成了第一批產品。交貨的那一天我們的心情是無比的激動的,我們工作熱情高漲!

  隨著時間的推移,我們的工作越來越順利。缺少工作經驗的我們也慢慢的麻痺,以為鍛造就是簡單的打鐵,我們的工作就是把鐵放上去再拿下來那麼簡單。鍛件產品也慢慢的出現問題。每次問題的.出現印象都是深刻的。

  因為模具接觸鍛件時間長,模具溫度也逐漸升高,導致模具倒角處塌陷,等到了第二天才發現鍛件不合格,不能達到發貨的要求,必須返修。那些鍛件都要重新打磨掉缺陷再重新加熱,花費大量的體力和增加了公司的成本。這次教訓讓我記憶猶新。明白在生產過程中,一定要仔細認真,及時的發現生產過程中存在的問題,及時解決,避免返修的事情發生。

  杭州支架,生產那批產品的時候師父剛好出差去了,在試模的時候沒有發現什麼大問題。在鍛造過程中,當生產完幾十件鍛件的時候,徐廠長發現鍛件底部有摺疊現象。經過檢查,發現每個鍛件都有同樣的問題,迫使我們停止生產。去檢查試模的鍛件並沒有發現這個問題。經過仔細檢查,發現問題出現在預鍛型腔,個人見解不同,師兄江部長和公司領導商量之後,決定改變毛坯的尺寸,按照工藝上的要求來鍛打,還是出現那個原因。找不到出現問題的原因,師傅也就連夜趕回來。看到現場這些鍛件,說把預鍛型腔倒角改大點就可以。經過模具的改修,摺疊現象也沒有了。當師父說出來後,這看上去就是個簡單的問題。書上明明有說那樣的問題為什麼自己當時就想不到,頭就蒙了。為什麼要等師父提出來大家才知道這是個簡單的問題。這就是差距,是經驗。我們在工作中更要細心觀察,善於發現問題,更要善於思考和解決問題。由於我們經驗不足,沒有足夠的勇氣去懷疑設計。以後解決就要勇於創新,膽大設想,提出問題再一起探討。

  上天或許喜歡給我們這些剛畢業的人一個玩笑,成長的過程是痛苦的。0x年1月13號,在我們生產主體的時候,或許是回家心切,模具和模卡沒有對照清楚就開始生產,當發現毛坯料明顯過大時我們竟然還沒意識到,而是選擇了去改料,沒去對照模卡模具。當我們正準備慶祝09年圓滿結束時,徐廠長去檢查鍛件,發現不對,說是左右錯移,當師兄江部長來檢查鍛件時,才發現竟然對不上圖紙尺寸。一個這麼大的漏洞竟然在全公司幾十人眼皮下存在這麼久,這是對我們全體人員的挑釁,給我們每個人一個天大的教訓。這對我也是一種莫大的恥辱,一個工藝員在班組沒有發揮自己應有的作用,讓這麼嚴重的事情發生。這件事情的發生主要是因為模具到時沒有對照模卡,以往的習慣總以為拉來的模具都是對的。還有就是鍛件的首件三檢一定要做到位,不能只走形式,只為了快那麼幾分鐘而不去檢查尺寸是否合格,鍛件檢查尺寸也要檢查全面。

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